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LED光衰失效分析

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上傳時間: 2016-12-21

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  摘要:

  本文通過X射線透視檢查、LED內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析、SEM/EDS檢查及LED發(fā)光溫度分析,認為造成LED光衰的原因為:封裝材料熱膨脹系數(shù)不一樣,LED所使用熒光粉散熱性能不好,產(chǎn)生大量熱量聚集于LED內(nèi)部,導(dǎo)致內(nèi)部溫度過高,使LED內(nèi)部不同層間出現(xiàn)斷裂或裂紋,與此同時工作電壓的存在使電遷移的發(fā)生產(chǎn)生了可能,導(dǎo)致K離子遷移,熒光層發(fā)光效率隨著K離子的不斷遷移而降低,黃光強度不斷降低,因此失效樣品首先出現(xiàn)光衰現(xiàn)象,然后出現(xiàn)藍光現(xiàn)象。

  1. 案例背景

  該產(chǎn)品使用領(lǐng)域為醫(yī)療方面,牙醫(yī)使用此LED作為光源,白光LED在使用一段時間后,出現(xiàn)光衰及藍光現(xiàn)象,委托方要求分析LED光衰的失效機理,并給出改進建議。

  2. 分析方法簡述

  外觀檢查中可以比較明顯看出OK樣比NG樣熒光層顏色鮮艷。

  通過X射線透視檢查,OK樣和NG樣內(nèi)部線路均未發(fā)現(xiàn)開路問題。

  將OK和NG切片,然后在金相顯微鏡下放大觀察熒光層與芯片層發(fā)現(xiàn)NG樣有斷層產(chǎn)生,而OK樣沒有。

  通過SEM/EDS分析,OK樣熒光粉層中未檢測到鎵(Ga)元素,檢測到有鉀(K)元素,而NG樣熒光粉層檢測到Ga元素,未檢測到K元素。

  3. 分析與討論

  外觀檢查中可以比較明顯看出OK樣比NG樣熒光層顏色鮮艷;LED光譜圖14可以看出OK樣和NG樣在藍光區(qū)發(fā)光強度基本一致,表明芯片基本沒有受損,而熒光粉發(fā)光區(qū)域出現(xiàn)明顯差異,NG樣藍光相對強度為32%,明顯低于OK樣70%;

  OK樣和NG樣熒光粉層成分差異,基本可以判定失效現(xiàn)象是由于熒光粉在工作過程發(fā)生變性而產(chǎn)生;其失效機理如下:

  元素分析中我們可以看到有Lu元素和K元素的存在,熒光粉效率隨著加入鉀離子濃度的提高而增加,其發(fā)光強度逐漸增強,當鉀離子增加到一定值后,其發(fā)光強度逐漸降低,Lu離子起到將藍光轉(zhuǎn)換為黃光作用,然后藍光和所激發(fā)黃光混合發(fā)出白光。

  由溫度測試我們發(fā)現(xiàn)發(fā)白光的光衰NG樣品所能達到的溫度高于發(fā)藍光NG樣,表明熒光粉情況良好反而導(dǎo)致散熱性能相對不好,內(nèi)部溫度短時間內(nèi)能達到較高溫度。該產(chǎn)品使用領(lǐng)域為醫(yī)療方面,牙醫(yī)使用此LED作為光源,診斷完一位病人需要一定時間,診斷完后會將關(guān)掉,待下一位病人過來有需要打開,診斷一定時間后又關(guān)掉,如此循環(huán)往復(fù),造成LED燈每回工作達到一個較高溫度后又降至常溫,然后又升到較高溫后降溫,循環(huán)往復(fù)造成封裝材料熱脹冷縮,而由于不同封裝材料熱膨脹系數(shù)不一樣,從而導(dǎo)致材料之間在高溫與低溫不斷變化過程中產(chǎn)生斷層或裂紋。正常樣和失效樣均發(fā)現(xiàn)有斷層現(xiàn)象,可能是由于正常樣已經(jīng)處于失效萌生狀態(tài)。

  發(fā)生斷層后熒光粉層與發(fā)光極接觸產(chǎn)生電遷移,NG樣電極上Ga離子被遷移進熒光粉層,而熒光粉層中本應(yīng)有的K離子被遷移到別處。隨著K離子被遷移出熒光層,導(dǎo)致熒光粉發(fā)光效率不斷降低,最終導(dǎo)致芯片所發(fā)藍光和熒光粉層所激發(fā)黃光不匹配,從而導(dǎo)致正常LED燈首先經(jīng)歷光衰,隨著黃光強度不斷降低,最終發(fā)出藍光。

  4. 結(jié)論

  失效LED產(chǎn)生光衰及藍光現(xiàn)象的可能原因:封裝材料熱膨脹系數(shù)不一樣,LED所使用熒光粉散熱性能不好,產(chǎn)生大量熱量聚集于LED內(nèi)部,導(dǎo)致內(nèi)部溫度過高,使LED內(nèi)部不同層間出現(xiàn)斷裂或裂紋,與此同時工作電壓的存在使電遷移的發(fā)生產(chǎn)生了可能,導(dǎo)致K離子遷移,熒光層發(fā)光效率隨著K離子的不斷遷移而降低,黃光強度不斷降低,因此失效樣品首先出現(xiàn)光衰現(xiàn)象,然后出現(xiàn)藍光現(xiàn)象。

  建議:

  1)優(yōu)化系統(tǒng)的散熱性能參數(shù)。

  2)改善目前LED材料之間的熱膨脹系數(shù)匹配性較差的問題。

  5. 參考標準

  GJB 548B-2005 微電子器件失效分析程序-方法5003

  IPC-TM-650 2.1.1-2004手動微切片法

  GB/T 17359-2012 電子探針和掃描電鏡X射線能譜定量分析通則


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